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从3小时到15分钟的改变——江山重工集团十六分厂钳工一班自制热油封工装

发布时间:2013-03-19

在中国兵器工业集团湖北江山重工有限责任公司十六分厂309工房内,有一台“怪异”的机器,它就是十六分厂钳工一班制作的热油封工装。此工装采用,大大提高了油封工序的效率,较原有工序节约时间达到90%。这是该班组全体智慧的结晶。

它由两部分组成:一部分是一米见方的化油炉,另一部分是喷油机。开关一开,油枪一进一出30秒,一根管的内壁油封工作就完成了,整个储运箱的油封工序平均时间仅需15分钟。

原来的油封工序采取的是冷油封方法进行。油封涂料需要将定脂油和润滑油以特定的比例进行混合,调和过程没有特定装置,只能凭借经验进行调配,比例极难控制且需要专人不停歇地搅动,即使是经验丰富的老师傅,调和过程也需要30分钟才能达到工艺要求。然后4个人开始涂抹,需要3个多小时才能完成一个储运箱的油封工序,而且有些内壁涂层并不均匀美观。

十六分厂钳工一班负责所有产品的油封工序。针对今年生产任务重、时间紧的情况,班长刘尔玺重新查阅工艺文件,发现热油封可以满足工艺要求,就发动班组员工,集中力量设计制作新工装,确保热油封方法顺利实施。班组成员张小昌、高辉、卢绍善、邓选山、刘连军行动起来,用边角余料做了一个新的接油箱,新配置的电动机加上长管和喷头组成了喷油机。

现在,新方法配上新工装,彻底解决了涂抹不均匀和费时费力的问题。只需要将固态润滑脂倒入化油炉中加热液化,然后将液态油脂通过喷油机的喷枪雾化喷出,喷枪一进一出,就完成了一根管的内壁油封,且表面均匀美观。没有涂上内壁的液态油脂顺着管壁流入接油箱中,可循环利用。同样是4个人,一个人化油,一个人控制喷枪开关,一个人手持喷枪,一人堵住管口,各负其责,有条不紊。原先3个小时干的活,现在只要15分钟,最快的一次竟然仅用了12分钟。

不仅如此,新工装的使用,不需要使用定脂油调和就可以满足工艺要求,大大地节约了成本,达到了降本增效的目的。(王梓)

 

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