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北奔集团专汽公司 刘营:怎样消灭企业精益生产浪费

发布时间:2014-04-21

  消灭浪费是精益企业始终不渝的追求。浪费在传统企业内无处不在:生产过剩、零件不必要的移动、操作工多余的动作、待工、质量不合格/返工、库存、其他各种不能增加价值的活动等等。向精益化转变,基本思想是通过持续改进生产流程,消灭一切浪费现象,其重点是消除生产流程中一切不能增加价值的活动。

  1、改进生产流程。消除零件不必要的移动,生产工艺的不合理是造成零件往返搬动。在按工艺专业化形式组织的车间里,零件往往需要在几个车间中搬来搬去,使得生产线路长,生产周期长,并且占用很多在制品库存,导致生产成本很高。通过改变这种不合理的布局,把生产产品所要求的设备按照加工顺序安排,并且做到尽可能的紧凑,这样有利于缩短运输路线,消除零件不必要的搬动,节约生产时间。如:我分厂优化ZQ41XX、86组油缸支架工艺,提高效率。ZQ41XX、86组油缸支架钻孔是在组装焊接后进行划线钻孔,由于下料、焊接装配等工序累积误差较大,焊接变形尺寸不规律,划线不准确,导致钻孔后的孔距、边距超差,返修率高,划线基准无法保证。钻孔在部件上完成时,装夹费时,需要将部件搬运三次,两个人才能完成划线、钻孔工序,增加工艺流程,降低生产效率。

  为了解决上述问题,根据图纸技术要求及尺寸相互位置关系,确定工艺方案,采取将组焊后的部件钻孔调整为零件钻孔,设计简单模板,这样可以简化生产工序、保证产品质量,同时节约时间、一人可以操作,使钻孔后的零件即不影响焊接装配尺寸、同时保证装配焊接孔的位置度,提高了生产效率。这样1台份油缸支架钻孔工时费用为22元(装拆、修磨、铣孔、准备工作等,合计返修费用为正常工时费用的5倍),建议前返修率5%计算可节约、夹具可节约费用540元。一台份节约费用545元。

  2、改进生产活动。仅仅对生产流程予以持续的改善,还不足以实现精益化生产,还要进一步改善生产流程中的个别活动,以更好的配合改进过的生产流程。在没有或很少库存的情况下,生产过程的可靠性至关重要。要保证生产的连续性,必须通过减少生产准备时间,机器检修、待料的停工时间和减少废品的产生。

  3、减少生产准备时间。减少生产准备时间一般的做法是,认真细致地做好开机前的一切准备活动,消除生产过程可能发生的各种隐患。辨别哪些因素是内在的(需要停机才能处理);哪些是外在的因素(在生产过程中就能处理)尽可能变内在因素为外在因素;利用工业工程方法来改进技术,精简所有影响生产准备的内在的、外在的因素,使效率提高。

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