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兵器“最美兵工人” 凌云股份公司 姬育玲:凌云精神 凌云梦

发布时间:2018-01-15

  时光荏苒,岁月如梭,经历了五十年风雨洗礼的凌云,迎来了辉煌灿烂的发展时刻,作为凌云人感到无比的骄傲和自豪。二十多年来,伴随着凌云的发展,自己也从一个一无所知的少年,成长为部门负责人。

  自力更生、艰苦奋斗,任劳任怨练本领

  1990年,带着满腔的热血和希望,兴高采烈地踏进涞源凌云厂门的那一刻,所有的梦想和激情顷刻化作了泡影,留在心里的只有满满的委屈和不甘。然而,当我随着师傅心不甘情不愿地走进了当时的工具设计六车间时,瞬间就被工作中的工人师傅们而感动,他们专注认真的工作态度,斗志旺盛的工作热情,身上散发的吃苦耐劳、无私奉献的人民兵工精神,至今还在脑海里记忆犹新。我很庆幸自己成为了他们中的一员,在那个只拿基本工资的年代,很多员工每月工资不足百元,但他们没有怨言,没有气馁,不计报酬,加班加点,没有先进的加工设备,师傅们想尽各种办法,拆分图纸,做二类夹具。一条很简单的辊压工装,为了加工方便,我们要手工画出两三百个辅助样板;一些稍微复杂点的辊轮,给光学曲线磨床画一张10倍放大图,经常也需要2-3天的时间;一个简单的涡轮蜗杆零件,要设计专用的加工刀具,要了解设备性能,还要精确计算设备加工参数;回想这些往事,历历在目,虽然这些加工工艺,已经被先进的数控加工设备所代替,基本上用不上了,但也正是在那样的环境,工人师傅们吃苦耐劳,自力更生、不计报酬的态度影响了我,感动了我,也是那样的环境,才练就了自己扎实的基础,才能对后续的工作做的得心应手。

  众志成城、坚韧不拔,团队协作创佳绩

  随着汽车工业的飞速发展,公司业务范围不断扩展,对产品的开发周期和质量提出了越来越高的要求。2002年,参加了哈飞赛马车型的车门窗框开发团队,这是公司第一次开发外观车门窗框,没有成熟的工艺,没有借鉴的经验,开发时间紧,四个车门,七十多道工序,刚开始试制,90%的工序全是手工样件,没有模具,我们在产品上划线,工人师傅一点一点用震动剪剪出产品形状,剪出锯齿波浪形状,工人师傅就耐心打磨成符合要求的形状;对角切角模具不合理,改了一轮又一轮;没有焊接工装,几个师傅配合着手工焊接;正逢夏季,身上汗水把工衣湿透了一遍又一遍,脸上的汗水一遍又一遍流到眼睛里,擦一擦,继续工作,为了保证交样时间,连续1个多月,项目团队成员每天都在凌晨2点才能下班,眼睛熬红了,身体熬瘦了,大家没有怨言没有不满,实验出了一组又一组宝贵的工艺参数,完成了一次又一次的交样任务。

  随后,市场部接到第一个SGM高强度保险杠项目,也是我们第一次接触到340/590高强度材料,那个没有分析软件,全靠经验的年代,对这种材料根本没有感觉。我负责保险杠吸能盒冲压模具的设计,看似很简单的零件,讨论后按常规的拉延工艺进行了设计。试制时出现了根本想不到的问题,材料的回弹超出了想象,十几年工作中总结的解决方案全都用上了,产品质量也没有一点改进。团队讨论了一次又一次,也没有讨论出一个满意结果。不能等,等是总结不出经验的,当时任部门经理的李彦波决定,不管哪种方案,我们先试起来,一点一点来解决。从开始的拉延,改到成型,又改到折弯,折弯顺序又实验了一遍又一遍,经过3个多月的时间,终于把产品试制成功。也得到了客户的认可和肯定。现在我们的高强度辊压材料已经用的1500MP,冲压材料980/700,已经远远领先国内同行水平,没有那个时期的不懈的努力和积累,很难有今天的成绩。

  积极进取,开拓创新,无私奉献求发展

  2005年,因工作需要从事了项目管理工作,2008年,承接了SGM车型GL8的9种18个零件的开发,在开发过程中,因客户的需要,其中后门中导轨滑轮导向槽的公差要求要从原来的±0.5改为±0.3,按我们当时的工艺水平,满足±0.5已经很不容易了,客户为了解决滑移门关门异响的问题,强烈要求我们按±0.3来控制。而且对手件已经在客户的强烈要求下把公差收了很多,如果我们不按新要求来控制,异响还会加大,客户抱怨,如果按新要求来控制对我们批量生产成本造成很大的影响。在请示了当时研发中心总经理徐峰后,决定满足客户的要求,如果不跟上客户的步伐,一味停留在原地不动,迟早都会被客户淘汰。接受客户的变更后,我们重新对产品的公差要求进行了分配,并对其中弯弯工序的工装和检测方案进行了整改,满足了客户的要求,也赢得了客户的尊重。为后续358车型的定点打下了基础。

  2012年,我们承接了SGM车型迈锐宝的门槛件的开发,以往SGM 的供应商都是用冲压工序完成门槛的开发,因材料强度高980/700,材料回弹不稳定,以往车型产品的合格率不能满足SGM 的要求,量产的合格率只能达到70%左右。我们经过多方论证和讨论,决定采用辊压工艺来满足产品的要求,在开发初期,我们和材料供应商阿赛络的技术专家进行了多次的研讨,才确定了辊压的设计方案,之后和辊压后续冲压供应商也进行了多轮的评审,方案验证了一遍又一遍。在调试阶段,和调试人员经常一周会往返上海-浙江黄岩2-3次,试制样件,确定标准,商讨整改方案,从首次交样开始,没有得到客户的任何抱怨,经过半年的匹配调试,在PPAP阶段产品合格率>90%,量产至今,产品合格率一直维持在90%以上,实现了对客户的承诺,也给后续C1、E15、E18、E2 SB门槛的定点奠定了基础。

  随着电动汽车的兴起,我们又参加电池壳体项目,目前这个项目正在紧锣密鼓的实验调试阶段,我们还会发扬以往坚持不懈的精神,把电池壳体做出凌云品牌,凌云特点。

  50多年来,凌云人用自强不息,砥砺奋进的精神,实现了一个又一个梦想:走出深山、全国零部件行业领先、百亿凌云。今后,我们还将继续传承不畏艰辛,艰苦奋斗、激情创业的凌云精神,去实现走出国门,走向世界的一个又一个凌云梦。

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